回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計效果
回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)通過對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集,進行在線仿真計算結(jié)果,實現(xiàn)了對窯內(nèi)運行狀況特別是燒結(jié)情況的診斷,并為回轉(zhuǎn)窯的優(yōu)化操作提供依據(jù)。系統(tǒng)結(jié)合圖象處理、實時模糊專家控制等智能控制部分在我國某氧化鋁廠回轉(zhuǎn)窯上投入使用,該設(shè)備自2005年12月開始運行以來,應(yīng)用效果良好,達到了預(yù)期的目標,主要表現(xiàn)在。
1、確保了熟料燒結(jié)過程中的主要工藝參數(shù)-氣體溫度和物料溫度在正常的范圍內(nèi)運行,窯內(nèi)溫度相對穩(wěn)定,事故發(fā)生率降低。相對于人工看火、手動操作所出現(xiàn)的監(jiān)督滯后、溫度波動幅度大的問題,系統(tǒng)通過對物料溫度等的在線監(jiān)督,能夠及時發(fā)現(xiàn)燒結(jié)過程中可能出現(xiàn)的氣體、物料溫度偏高、偏低的情況,采取相應(yīng)的措施,使窯內(nèi)溫度保持穩(wěn)定,避免了大幅波動。
2、各帶長度得到了有效的控制,燒結(jié)帶可穩(wěn)定在7-9m之間。對物料溫度的在線監(jiān)督,確保了窯內(nèi)溫度保持穩(wěn)定,對燒結(jié)帶長度的在線監(jiān)督,根據(jù)其變化情況及時發(fā)現(xiàn)燒結(jié)過程中的異常狀況,確保了燒結(jié)帶長度穩(wěn)定在7-9m的范圍,這樣窯內(nèi)其它各帶的長度也相對比較穩(wěn)定,減少了事故的發(fā)生率。
3、由于窯內(nèi)溫度相對穩(wěn)定,各帶長度得到了有效控制,因而減少了大幅度增減煤的情況,用煤量降低且保持穩(wěn)定,現(xiàn)場數(shù)據(jù)表明,系統(tǒng)投入運行后,煤量降低了約2.0kg/t-熟料。
4、熟料質(zhì)量有所提高,根據(jù)現(xiàn)場采樣及化驗結(jié)果,熟料的標準溶出率提高了約5%。
采用仿真系統(tǒng)對燒結(jié)過程進行監(jiān)督后,窯內(nèi)熱工制度穩(wěn)定,提高了熟料的質(zhì)量,延長了窯的運轉(zhuǎn)周期,也使工人的勞動強度得到了改善。
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