煤用滾筒篩的常見故障及其解決辦法
煤用滾筒篩在使用中的常用故障:
1、篩筒易堵塞
當來煤濕度較高(水份超過10%)時,煤粉流動性明顯降低,極易在滾筒篩的篩筒上粘附、板結,造成篩條堵塞,而此時梳煤板無法滿足清理篩筒積煤、正常篩分的工作,導致煤粉進入破碎機,進而造成破碎機篩板被煤塵板結堵塞,工作效率降低。雨季時,來煤濕度達20%,滾筒篩篩筒堵塞嚴重,即使人工清理,仍無法保證篩分效率,破碎機處理能力僅有20t/h,造成CFB鍋爐被迫停車。
受原篩筒連接件方隔墊形狀限制,梳煤板的梳板無法深入篩條間隙,僅能夠清理夾在篩條間煤塊;而當煤濕,煤塵在篩條間板結堵塞時,篩板清理效率明顯降低,根本無法清理篩條間粘附濕煤,造成篩筒堵塞,篩分效率下降。
2、篩筒聯(lián)接軸斷裂
整個重達1.5t的滾筒,依靠5根φ65mm、長2.9m的聯(lián)接軸及15根φ14mm連接桿將篩筒前、后滾圈及篩條聯(lián)為一體。篩筒轉動時,主要依靠這5根聯(lián)接軸帶動篩筒整體保持同步,扭力較大,而聯(lián)接軸在篩筒出入口端僅靠兩固定板進行固定,扭力過于集中;并且聯(lián)接軸在隨著篩筒轉動時,受到煤流的沖刷,使0.5a即發(fā)現(xiàn)連接軸明顯磨損,1.5a半左右即因聯(lián)接軸斷裂,導致篩筒變形,無法運行,需要換新篩筒。
3、篩筒進料端篩圈磨損快,易變形
滾筒篩進料口正對篩筒進料端篩圈。從皮帶進入滾筒篩的煤流,自3.5m高處下落,順進料口直接沖擊篩筒進料端篩圈,使此處篩圈磨損快,減薄達3mm/a,極易被煤塊沖擊變形,致篩下物粒徑超標,影響后續(xù)裝置穩(wěn)定運行。
改進措施
1、改變方隔墊外形
為使梳煤板能夠深入篩圈,達到有效清理篩筒積煤的目的,通過改變聯(lián)接軸與篩圈連接的方隔墊形狀方法,消除影響梳煤板安裝深度的缺陷,梳板探入篩圈深度由原來的4~5mm增加至12mm,穿過篩圈2mm,達到了徹底清理篩圈間積煤的效果。
2、增加聯(lián)接軸連接強度及防沖刷保護
在篩筒出入口滾圈聯(lián)接軸固定處,增加20mm固定鋼板,以達到增加罪魁禍首強度、降低扭力的作用;并且為防止物料對聯(lián)接軸的磨損,在篩筒兩端聯(lián)接軸的兩側增加了10mm防護鋼板,保護聯(lián)接軸免受煤流沖刷。
3、延長篩筒進料端滾圈寬度
為了避免煤流進入篩筒時直接沖擊進料端篩圈,從而造成篩圈嚴重磨損的問題,采取了將篩筒進料端去除部分篩條,并將滾圈適當加寬20cm(現(xiàn)場實際測量)的方法,使煤流落點避開容易磨損變形的篩圈,落至延長的滾圈鋼板上,避免了對篩圈的沖擊磨損,同時便于后期的磨損修復。
通過梳煤板的改進,滾筒篩的篩分效率明顯提高,來煤濕度達20%情況下,未出現(xiàn)因篩筒堵塞造成后續(xù)工段波動問題。改進后篩筒經過1a多的使用,聯(lián)接軸未發(fā)現(xiàn)磨損,并且進料端落料處篩筒滾圈磨損減薄為1.2mm/a,進料端篩圈正常磨損0.3mm/a,未發(fā)生變形故障,從根本上消除了進料端篩圈沖擊變形問題。篩筒使用壽命由原來的2a延長至4a以上,保證了滾筒篩的正常運行。目前,紅星滾筒篩分機在煤炭行業(yè)的應用表現(xiàn)突出,歡迎選購。
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